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棉针织面料的冷堆前处理工艺探讨2016-08-05宁波海达针织印染有限公司 何建永 程龙瑶 等
摘要:使用高性能冷堆助剂Eurolan HD-TC和Argaprep HD-LTP,结合专业设备,以冷堆工艺代替传统高温氧漂工艺,对棉针织物进行前处理。实践表明:选择合适的工艺,经冷堆处理的棉针织物,其白度、毛效、强力、光泽、手感等指标明显优于传统氧漂工艺,织物的布面平整,有类似半丝光效果,同时织物的得色率可提高5-8%。 0 前言 棉针织物前处理加工,普遍采用传统的高温氧漂工艺。该传统工艺不仅存在能耗高、染缸利用率低、毛羽折痕多等问题,又因加工质量不均一性,已成为后续染整加工如染色重现性差、上染率不稳定、布面色不匀等的潜在根源。低温冷堆前处理加工,能实现棉针织物的精炼漂白加工,有效改善处理过后的布面效果均匀性、织物形态稳定性等问题。我们应用专业的冷堆助剂,选择合适的工艺,试用全自动国产轧车、平幅蒸洗联合机,在棉丝柔纺氨纶罗纹针织布(简称棉氨罗纹)和棉丝柔纺精梳1×1罗纹布(简称全棉精梳1×1罗纹)上进行试验,取代传统的氧漂前处理。在大量的生产实例中,冷堆后面料的光泽、白度、毛效、强力、手感均优于传统氧漂工艺,我们使用的设备及堆置方式,工艺、操作要求,助剂的选择等等,都是一个突破性的尝试。该项技术与工艺已得到市场的广泛认可。既降低了成本,又提高了生产效率,目前正在逐步投入大生产。 1 试验 1.1 材料和设备 织物:棉氨罗纹;成份:40S/1精梳棉95%,20D氨纶5%;规格参数:155cm×l80g/m2。 全棉精梳1×1罗纹;成份:40S/1100%精梳棉;规格参数:155cm×l60g/m2。 染化料:助漂剂Eurolan HD-TC、精炼剂Argaprep HD-LTP(上海雅运纺织助剂有限公司);活性EN红、活性EN黄和活性EN藏青(上海雅运精细化工有限公司)。 试验设备:国产冷堆轧车、O型染缸、YG(B)871型毛细管效应测定仪、Datacolor 400测配色仪、Datacolor 600测配色仪、YG(B)026H-250多功能强力测试仪。 1.2 工艺流程 毛坯剖幅→预定→平幅浸轧工作液→包覆→冷堆→汽蒸→热洗→酸洗→热洗→除氧→染色→后处理(加亲水硅油)→烘干→碳素刷毛→成品拉幅定型(轧槽加亲水硅油)→检验→打卷→包装。 1.3 工艺参数 传统氧漂工艺: 双氧水 6% NaOH 3% 精练剂 1% 渗透剂 0.5% 去油剂 0.5% 消泡剂 0.5% 氧漂温度×时间 100℃×50分 氧漂浴比 1:10 冷堆工艺: 双氧水 6%-10% 助漂剂HD-TC 2%-2.5% 精炼剂HD-LTP 0.3%-0.5% 轧车压力 0.35-0.5MPa 带液率 100%-130% 堆置时间 5-18小时 汽蒸温度×时间 99-100℃×12-15分钟 热洗温度:98-100℃→85-90℃→75-80℃→75-80℃→40-45℃→30-35℃ 酸洗温度 40-45℃ 酸洗pH值 4.5-5.5 1.4 测试方法 白度的测定:CIE白度值用Datacolor 400测色仪,测试4次取平均值。 毛效的测定:根据FZ/T 01071-2008纺织品毛细效应试验方法。 强力的测定:采用YG(B)026H-250型强力机测试。 得色率的测定:采用电脑测配色仪Datacolor 600。 保温率、传导系数、克罗值的测定:FZ/T 73017-2008 GB/T 11048-1989 (A法)、 GB/T 8628-2013。 2 结果与讨论 2.1 冷堆前处理工艺 冷堆前处理工艺分三个阶段:①配制工作液,常温环境下平幅状三浸一轧,落布;②包覆堆置;③蒸-洗联合机汽蒸、水洗、出布待染。 浸轧要求,在设定的压力下,织物平幅进入轧车,为了控制双氧水的分解,轧液温度控制在40℃;包覆,要求防止风干和氧化不匀的黄白现象;堆置,布车根据先进先出的顺序排列,堆放5-18小时(时间根据环境参数变化而定),使工作液与纤维充分反应;高温汽蒸,进一步催化双氧水分解,促使织物上的色素、果胶、蜡质等在碱剂和表面活性剂的作用下乳化,悬浮在织物表面。同时,高温汽蒸中,纤维上杂质会进一步乳化-生物降解和氧化反应;水洗要求逆向流动为佳,将织物上的杂质充分清除,经过酸洗后,出缸布面的pH值控制在6.5-7。 2.2 冷堆助剂选择 精练渗透剂:要求精练渗透剂在低温下具有快速的乳化和渗透能力,与助漂剂结合促进双氧水对杂质的氧化,起到氧漂作用。漂底白度达到70-80,毛效达到10cm/30min以上。 助漂剂:助漂剂具有如下三个作用,一是对水中的钙、镁离子有良好的螯合分散作用,有效地减少漂液中水质变化对前处理的影响;二是具有优良的乳化、悬浮分散性能,可以帮助去除棉纤维上的蜡质等伴生物;三是调节轧液漂白的pH值,使双氧水的分解在冷堆条件下平稳进行。 2.3 冷堆工艺处理效果 2.3.1 处理后织物的基本性能 表1 不同前处理工艺处理后织物的基本性能
从表l的实验结果看,与传统高温氧漂工艺相比,冷堆工艺处理后织物的白度、光泽、毛效、强力指标均明显优于传统工艺,特别是白度和毛效效果更好,优势非常明显。 2.3.2 对染料提升率的影响 表2 不同前处理工艺处理后织物的染色提升率对比
试验用棉氨罗纹布以传统氧漂的得色率为参照,在试验的红、黄、藏青三种颜色中,冷堆前处理后织物的得色率,明显高于传统氧漂前处理工艺的得色率,平均提高约5-8%。 2.3.3 对保温率的影响 表3 冷堆与氧漂工艺处理后织物的保温率
上述试验数据表明,冷堆前处理后织物的保温率和克罗值均高于传统氧漂前处理工艺,在一定程度上也说明了经过冷堆前处理,织物的热传导小于传统氧漂工艺,保温性能明显提高。从作用机理上分析推测,织物经冷堆后,纤维饱满排列紧密,产生了类似半丝光效果,纤维胞腔内体积增大,有助于隔热,使保温效果在一定程度上有所提升,当然作用机理的解释有待进一步试验验证。 2.4 冷堆大生产 2.4.1 冷堆大生产工艺条件 在多次冷堆小试的基础上,优化调整工艺,进行了大生产试样,具体工艺参数如下: 织物:棉氨罗纹(粉紫400kg、粉色400Kkg、浅灰100kg、红豆沙100kg)。 冷堆工艺: 双氧水 6% 助漂剂HD-TC 2% 精炼剂HD-LTP 0.3% 轧车压力 0.45MPa 带液率 110% 堆置时间 6小时 汽蒸温度×时间 99℃×15分钟 热洗温度:98℃→90℃→ 80℃→80℃→50℃→30℃ 酸洗温度 50℃ 酸洗pH值 5.5-6.0 2.4.2 大生产试验结果 表4 冷堆后的坯布测试效果
表5 前处理冷堆后的成品布牢度
从大生产的结果可以看出,冷堆前处理效果与小样试验结果基本一致,冷堆工艺稳定,白度、毛效和强力均满足要求。经冷堆处理后,织物染色无色花,各项牢度指标都能满足成品布的要求。 2.4.3 生产成本对比 表6 冷堆与氧漂成本对比(元/吨布)
3 结论 (1) 冷堆是低温氧漂前处理,坯布没有在高温下进行化学处理和高速喷淋及机械摩擦,比传统氧漂温和。而且低温无张力减少了染缸造成的拉伸,同时在平幅状态下进行轧液→冷堆→汽蒸→水洗处理,克服了布面在绳状运转中上产生的折痕、细皱纹。 (2) 冷堆是常温低碱前处理,织物的顶破强力、光泽、白度、毛效有明显提高,染后色泽亮丽,类似半丝光效果,得色率比常规氧漂的提升5-8%左右,坯布色牢度及各项物理指标均达到国家标准。 (3) 针织物冷堆取代氧漂的优点之一,是受织物品种和环境因数的制约性减少,同时染缸利用率得以提高,适应小批量,多品种的生产,汗布、毛圈、绒布等全棉及混纺产品都能做冷堆前处理。 (4) 冷堆工艺的成本明显低于传统氧漂工艺,每吨可节约74.9元,如果按每天生产20吨计算,全年可节约:74.9元/吨×20吨/天×300天=44.94万。目前正在进一步优选冷堆的工艺和助剂用量,预计成本还能下降。 (5) 针织冷堆尚处于试生产阶段,对于堆置方式、不同品种面料(包括混纺面料)的最佳工艺用量、工艺优化等问题,还有待进一步研究改进。
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