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低温氧漂前处理工艺实践

2015-04-23宁波广源纺织品有限公司 毛乐意

  摘要棉针织坯布染色前处理传统氧漂工艺通常采用强碱高温煮练能耗大效率低对坯布强力有较大损伤易产生折痕等加工疵病通过将双氧水活化剂应用于棉针织坯布氧漂工艺经生产试样及各项数据对比分析得以优化前处理氧漂工艺有效降低工艺温度缩短工艺时间织物的白度毛效均能达到传统工艺水平完全能满足后续染色加工要求坯布强力损失更小大大减少了坯布折痕、细皱纹等疵病的发生,提升产品质量。

 

    棉是纺织品中应用最为广泛的纤维材料,其柔软舒适的触感一直广受消费者的青睐,天然棉纤维因其生长过程中形成的色素、灰分等杂质,及纺纱织造过程中加入的各种浆料等,坯布在染色前都必须进行氧漂处理,有效去除上述物质,增加坯布白度,提高染色性能。传统棉织物前处理一般采用强碱高温氧漂工艺,该工艺不仅需要消耗大量的能量,时间长,而且强碱和高温还会造成棉纤维的损伤,导致坯布失重、强力下降较大,容易产生细皱纹、折痕等加工疵病。本文介绍了我公司在寻求改进前处理氧漂工艺,实现80低温氧漂,以降低能耗,缩短工艺时间,提高产品品质所进行的生产实践及数据对比分析优化了棉针织坯布低温氧漂工艺与传统氧漂工艺比较均能达到同等的白度和毛效坯布失重更少、强力损伤小,以前经常出现的单面布细皱纹、折痕等疵病也得到了很大的改善!

1 工艺对比

    传统棉针织物氧漂通常在40左右加入氧漂助剂,双氧水(27)58g/L,片碱(NaOH)12 g/L精练渗透剂l2 g/L直接升温到98保温50 min然后以l2min的速率降温到70下进行水洗,考虑到平纹布等坯布容易在此环节出现细皱纹、折痕等疵病,此过程降温要慢,进行严格控温耗时较长最后进行酸碱中和水洗脱氧传统工艺必须在沸点温度下才能达到最佳效果存在能耗大、坯布强力损伤较大等问题。低温氧漂前处理工艺,加入了双氧水活化剂与精练剂相结合新助剂LTP(上海雅运提供),能在低温条件下促使双氧水发挥较好的作用,让坯布获得良好的白度与毛效,同时强力损伤较小。工艺如下:40左右加入助剂,双氧水(27)58 g/L,片碱(NaOH )12 g/LLTP l2 g/L直接升温到80保温50 min然后以l2min的速率降温到70以下进行水洗因氧漂温度低降温相对时间短最后进行酸碱中和水洗脱氧实践证明,氧漂后白度毛效均接近传统水平,坯布强力损伤较小,失重更少,平纹布等单面坯布容易出现的细皱纹、折痕等疵病也大有改善。

2 关键指标对比

    关键指标对比见表l

1 键指标对比

 

 

32S全棉汗布

32S 涤/棉氨纶汗布

32S 涤/棉汗布

测试

项目

 

 

 

 

低温氧漂工艺4次数据

 

 

 

 

 

 

低温氧漂工艺4次数据

 

 

 

 

低温氧漂工艺4次数据

 

 

毛效

12.5

n9

12.3

11.8

12.2

13.2

12.5

13.1

12.8

12.7

11.5

12.0

12.1

11.3

11.9

白度

82

79

81

80

78

80

81

77

78

80

82

79

80

82

78

顶破

强力

240

 

260

 

255

 

258

 

262

 

180

 

195

 

192

 

194

 

195

 

420

 

450

 

45l

 

455

 

450

 

强力

损伤

率/%

 

14.3

 

 

7.1

 

 

8.9

 

 

7.9

 

 

6.4

 

 

14.2

 

 

7.1

 

 

8.6

 

 

7,6

 

 

7.1

 

 

5.2

 

 

3

 

 

3.2

 

 

3.5

 

 

3.1

 

坯布

失重

率/%

 

4.65

 

 

4.13

 

 

4.24

 

 

4.04

 

 

4.2

 

 

4.7

 

 

4.1

 

 

4.0

 

 

4.4

 

 

4.3

 

 

2.6

 

 

2.2

 

 

2.1

 

 

2.0

 

 

2.3

 

备注:

(1) 传统工艺为98/50min氧漂,低温氧漂工艺为80/50min氧漂。

     (2) 低温氧漂工艺生产4次所测得数据。

     (3) 毛效(毛细管效应):按F2/T01071标准进行测定,单位:cm/30min

     (4) 白度:Hunterlab ULTRA SCAN X型测色配色仪,按GBT84242-2001标准进行测定。

    (5) 顶破强力:坯布经氧漂后强力,温州大荣纺织仪器公司生产的YG(B)031T型强力仪,按GB/Tl4800-93标准进行测定(单位:牛顿N)

    (6) 强力损伤百分比():氧漂前后强力之差与氧漂前坯布强力的百分比,生产所用32支全棉汗布氧漂前坯布强力280牛顿、32支涤/棉氨纶汗布氧漂前坯布强力为210牛顿、32支涤/棉汗布氧漂前坯布强力为500牛顿。

    (7) 坯布失重率():坯布氧漂前后质量差与氧漂前坯布质量的百分比。

3 成本、效益比较(以下费用按1吨布计算,浴比11 0)

2 成本、效益比较情况

 

工艺类型

传统氧漂工艺

低温氧漂工艺

 

 

工艺处方

 

 

  精练渗透剂   1g/L

  NaOH         2g/L

  H202(27)    8g/L

 

 

  LTP      lg/L

  NaOH     2g/L

  H202(27)8g/L

 

低温氧漂优势

温度/时间

  98×50min

  80×50min

工艺时间

 

  136min

 

  116min

 

20min,提高生产

效率及设备利用率

助剂成本

  248元/吨布

  268元/吨布

20元/吨布

汽耗

  324元/吨布

  252元/吨布

75.6元/吨布

电耗

  76元/吨布

  65元/吨布

11/吨布

综合成本

  648元/吨布

  585元/吨布

63/吨布

面料失重率()

  4.65

  4.15

失重率减少0.5

 

    备注:

    (1) 助剂单价:精练渗透剂l0/kgLTP 12/kgNaOH 26/kgH202 12/kg

    (2) /汽单价:蒸汽210/T、电l.2/度。

    (3) 耗电:工艺时间×染机功率(经测算1吨染缸每小时耗电28)

    (4) 耗汽:按温差计算(经测算1吨染缸每上升l0需平均消耗蒸汽l80 kg)

    (5) 面料失重低温氧漂工艺比传统氧漂工艺坯布失重率平均减少05以我公司现有产量计算天需氧漂坯l0000kg左右,10000k×0.5=50kg,坯布成品按40kg计算,40/kg×50kg=2000 /天,全年按300天计,2000/天×300=60万。一年可以减少60万以上的坯布损失。

4 结论

    目前为止我公司应用低温前处理氧漂工艺生产全棉涤/棉针织坯布超过3000坯布毛效度均接近传统氧漂效果,后道染色质量稳定,氧漂后坯布强力损伤小,布面细皱纹、折痕等疵病明显改善成品损耗平均有0.5%左右的下降工艺适合批量推广使用取代传统高温氧漂工艺可降低能耗、缩短时间,提高生产效率,改善布面品质。

 

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