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人棉织物节能减排同浴染色工艺研究

2015-09-14 浙江传化股份有限公司 何亚君 谈志雄 兰淑仙
  摘要:采用人棉节能减排一浴工艺替换传统前处理退浆后再染色工艺,大大缩短加工工序及加工时少水洗用水极大的降低COD及污水排放处理后织物损伤小手感柔软该工艺的实现可达到节能降排、节水省时的目的,为工厂提供了环保问题的解决方案。

    关键词:人棉织物  同浴 

0 前言

    人造棉织物价格低廉透气性好手感柔软穿着舒适富有光泽深受青睐目前印染行业转型加工人棉织物的单位日益增加加工工艺复杂多样传统人棉织物加工基本采用纯碱加精练剂前处理后在染色或增白印花加工过程中消耗大量的水热能及化学助剂并排放出大量废水既耗费较多能源又严重影响生态环境随着染整技术发展及化学助剂的改进和完善短流程加工生物酶制剂等生态助剂被应用到印染加工中相对传统工艺采用人棉节能减排一浴工艺替换传统前处理退浆后再染色增白或印花大大缩短加工工序及加工时间,减少水洗用水,极大的降低COD及污水排放;处理后织物损具有损伤小手感佳染色性能优良的特点同时大大减少了水洗用水降低了污水处理的难度。实现真正节能降排、节水省时的目的,为工厂提供了环保解决方案。

    众所周知人造棉机织物的浆料主要是淀粉浆料布面浆料去除不净,会导致染色花色印花底布吸水性不一等问题而传统人棉退浆主要有酸氧化剂和酶退浆等前三种退浆剂都不能和染色同浴都需要进行中和和水洗然后进行染色但是生物酶退浆就可以达到和染色同浴第一在中性条件就可以完成退浆条件温和第二染色同浴也不会出现色斑色花这样在工艺上节省大量的成本而且效率提高很多增加了印染厂的利润。

    本文主要对人棉机织织物加工工艺进行研究采用生物酶制剂代替传统纯碱精练直接做到生物酶退浆与染色同浴,来实现节能降排的目的。

1 试验

1.1 试剂

    高效退浆酶TF-162F、棉用增白剂4BK-B、棉用本白增白剂VBL(以上助剂为浙江传化股份有限公司产品)退浆酶、精练剂(市场取样)。

1.2 仪器

电子精密天平红外线染样机轧车常温常压染样机高温高压染样机Macbeth分光测试仪、烘箱、高温蒸汽烘箱、紫外分光光度计、织物强力仪。

1.3 测试方法

    退浆等级:以标准比色法测定:9级最好,1级最差。

    色光及白度:采用Macbeth分光测试仪,在织物不同位置经纬一致方向去点4次,取平均值。

    拉伸强力:采用GB/T 3923.1条样法测试。

    COD测试:采用紫外分光光度计,吸光度法来测定水洗液中的COD值。

    结果与讨论:本实验围绕退浆、色光、COD这三方面,探讨高效退浆酶TF-162F在人棉织物上的各项生能指标。

2.1 退浆效果

    布样:30s×24s人棉

工艺流程:

干布→浸渍酶液(退浆酶:Xg/LJFC:lg/L60℃×30min) →热水洗冷水烘干。

1 退浆效果比较

 

              样品

   测试指标

市场退浆酶

l.Og/L

TF-162F

l.Og/L

市场退浆酶

1.5g/L

TF-162F

1.5g/L

      退浆等级

6

7-8

7-8

9

 

    由表1可知TF-162F具有优异的退浆效果能很好的去除人棉织物上所含淀粉浆料

    2.2 同浴效果评价

    2.2.1退浆增白同浴工艺对比

    布样:30s×24s人棉

工艺流程干布浸渍酶增白液(退浆酶2g/L增白剂0.3% o.w.f100×30min) 热水洗冷水洗烘干。

3 退浆增白同浴后退浆效果与白度

 

           样品

测试指标

4BK-B

VBL

市场退浆酶

TF-162F

市场退浆酶

TF-162F

      白度

129.77

131.34

129.14

131.24

      退浆效果

8-9

9

8-9

9

3可得TF-162F与增白剂同浴后对增白效果的干扰较小可以得到较好的白度

   2.2.2练染同浴工艺对比

    布样:30s×24s人棉

   工艺流程:干布→浸渍酶染液(退浆酶:2g/L,活性染料X% o.w.f,元明粉:60g/L60×20min)加入纯碱固色(纯碱25g/L60×40min)热水洗冷水洗烘干

4 练染同浴对色光影响

 

                 测试指标

样品名称

L*

a*

b*

E*

退浆

3BS3%

    TF-162F

0.22

0.97

1.16

1.53

9

  市场退浆酶

0.95

1.62

1.17

2.21

8-9

3RS1.5%

    TF-162F

0.48

0.63

1.89

2.05

9

  市场退浆酶

0.68

0.03

2.16

2.27

8-9

    注:以退浆完全后的人棉布染色作为标准样。

 

    由表4TF-162F练染同浴对色光干扰小练染同浴时需略微调整染料用量来减小色差。

2.3 酶退浆对比传统工艺水洗液COD及强力

    布样:40s×40s 人棉。

酶浸渍工艺流程干布浸渍酶液(TF-162F: 2.Og/L60℃×30min)热水洗冷水洗烘干。

传统碱工艺流程干布浸渍碱液(烧碱5g/L精练剂2g/L 10040min)热水洗(两格)冷水洗(一格)烘干测试。

5 不同工艺第一道水洗COD值与拉伸强力

 

退浆工艺

空白样

酶浸渍退浆工艺

传统退浆工艺

COD (mg/L)

 

1310

2910

拉伸强力(N)

622

601

574

 

    5表明,高效退浆酶TF-162F退浆整理后的第一道水洗液中COD值明显低于传统碱退浆工艺废液中的COD值,COD值下降率为55.0%,同时废液中pH为中性,大大减轻了后续清洗和废水排放压力传统碱退浆后布面强力下降了7.7%而酶退浆布面强力下降3.4%TF-162F对布面的强力保护较好。

3 工厂应用

3.1 人棉织物生物酶退浆染色一浴工艺

    节能减排效果分析:

    采用TF-162F同浴退浆染色,效果完全可以达到传统两浴法效果,浆料完全退净,手感柔色光影响小相对传统工艺有效缩短加工时间中间减少两道水洗全程低温处理减少能源消耗,真正达到节能减排的效果。

与常规传统工艺比较:以生产1t人棉织物计算。

6 生物酶退浆染色一浴工艺能耗对比(供参考)

 

项目名称

 

传统工艺

生物酶退浆染色同浴

 

 

耗蒸汽量

练漂工序

3t

 

3.5t

水洗工序

It

染色工序

3t

水洗处理

It

1t

合计

8t

4.5t

耗电量

全程

160

120

总时耗

全程

8h

5h

 

生物酶退浆染色一浴工艺与传统碱前处理相比节约蒸汽3.5t40

节能减排效果分析

A 首先在减排效果上,选用汽流缸加工,小浴比设备大大减轻污水排放压力,在此基础上采用生物酶无碱前处理漂白工艺处理后残液非常干净对比传统碱加精练剂处理后残液大大降低污水处理成本。       

B 其次在节能效果上,采用高效退浆酶TF-162F处理后布面浆料去除干净,手感明显柔软富有棉感强力明显好于传统工艺传统前处理漂白工艺必须经过95-102高温煮练,而采用TF-162F处理,可通过一浴两步法来降低工艺温度到60-70,中性退浆和弱碱性增白能完美的实现浆料退净的同时可以得到较好的发色处理后织物手感好白度高由于基本弱碱性接近中性增白排液后只需水洗一道水洗后用水可以续缸(人棉烧毛后布面较黄,在前处理增白前需热水洗清洗一道,前面水洗后残余水刚好可以使用)。

4 总结

    采用人棉同浴工艺来替代传统两浴工艺可以很好的解决传统前处理的弊端,实现节能降低能耗的目的该工艺可以满足不同设备不同工艺的要求与传统工艺相比较

    (1) 节约能源,节电节汽节水;生物酶处理工艺在较低的温度及减少水洗的成本条件下,处理效果与常规工艺相当,将传统高温前处理降低到生物酶适用温度,大大降低了升温段的时间。

    (2) 简化工艺,节省加工时间。与常规工艺相比,在不改变练漂效果的同时,加工时间可明显缩短,在原有传统工艺前处理后再染色的两步法缩短为生物酶退浆染色一浴法,大大提升生产效率。更可根据不同的加工要求,可适当调节助剂用量及改变工艺条件来更好的实现节能减排。

    (3) 减少对织物的强力损伤,且织物处理后的手感较常规工艺柔软蓬松。

    (4) 采用中性、低温前处理,避免轻薄织物在缸体中的折痕的出现。工艺处理温度降低,湿热定形作用减少,所以折痕减少甚至消除。

    (5) 本工艺所用助剂均属环保型,不含多聚磷酸纳和有毒物质,纯生物降解,极大的降低COD排放。

参考文献:

    [1] 王菊生等染整工艺原理(第二册)[M].北京中国纺织出版社19906;52-55

    [2] 宋心远.新型染整技术(M).中国纺织出版社,1999.

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