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刍议印染厂节能降耗2014-04-01鲁泰纺织股份有限公司 张战旗 孙德飞 陈标
摘要:印染行业是消耗水、电、汽等能源的大户,可从管理方法创新、设备改造、工艺技术研究三个方面,来实现印染厂的节能降耗。通过生产实践,摸索出了一套成熟的管理方法,包括对各机器设备配备计量器具、将能源指标与不同层级的人员挂勾、实行操作标准化和上机工艺标准化、并在计划上推行集中生产、在现场检查上实行专人负责制等。通过对各类设备如换热器、疏水阀的合理选型和更换,对冷凝水、丝光碱水、废气余热的回收利用,有效地控制降低了能耗。在工艺技术上,采用湿布丝光、有机过氧酸漂白的工艺,缩短了工艺流程,同时也降低了能耗。 关键词:染整 节能 管理 设备改造 工艺过程 1 生产管理 1.1 推行精细化管理,规范生产操作 建立由公司、工厂、工段、班组四级的能耗网络,将指标层层分解,并把指标与员工、管理人员的工资直接挂钩,充分调动全体员工节能降耗的积极性。 为保证指标的完成,每台能耗设备均配备计量器具计量,能耗指标的完成情况全部由数据来衡量。在对指标加强管理的同时,对员工的生产操作进行规范。 各机台制定标准的生产工艺,要求员工严格执行,将各机台实际工艺参数进入实时监控系统,以减少因生产操作差异造成的产质量问题,以及因随意操作造成的能耗浪费。 从细处入手,要求员工“停车必须及时关闭水汽阀门”,减少了因人为失误造成的损失;对水洗槽玻璃窗要求“非生产工艺需要严禁开启水洗槽玻璃窗”,减少蒸汽不必要的损耗;对烘筒压力的调节要求员工根据布面干湿度调节蒸汽压力,“以倒数第四个烘筒布面不冒汽为准”,减少因蒸汽供给压力过大造成的浪费;对冷却水的使用要求“根据布面温度调节冷却水大小,以落布温度40度左右为准”,减少不必要的冷却水的使用;对换品种时的换水操作要求“工艺换水不得同时开启二阀(进水阀、排水阀)”,减少因换水造成的水流失等等。通过规范员工的操作,大大减少了不必要的能耗浪费,而且保证了产品质量的稳定性。 1.2 合理安排计划,集中生产加工,减少能源损耗。 针对订单数量小、花色品种多、工艺更换频繁的情况,合理安排生产调度,集中加工。产量高时,在保证交期的前提下将相同工艺处方的品种集中安排加工,减少因频繁操作造成的助剂和水汽等耗用;在产量低时,将计划集中安排到一台机上加工,减少二台车同时开台造成的能源浪费。 针对染色品种多,批量小的状况,染色机台操作由浅至深连续生产,减少了开机待工和换品种频繁造成的能源损耗。 1.3 加强现场检查,杜绝跑冒滴漏 严格现场管理,杜绝跑冒滴漏,实行区域划分,落实责任人,一旦发现跑冒滴漏,立即根据区域划分严格考核。不但保证了装置的安稳运行,而且改善了现场环境。 2 设备改造 在抓生产管理的同时,从设备改造入手研究探索节能降耗的新措施。 2.1 高温污水热能换热回收利用 为利用污水携带的热能,印染厂现多采用管式换热器,但此类换热器因清洁卫生困难,随着使用的延长换热效率降低。 为解决此问题,换用了带有自清洁功能的换热器并加装了工厂污水集中换热器。以前机台换热前后废水降温20℃左右,换用后换热前后废水降温40℃左右;加装工厂污水集中换热器后,新水由原来的20℃提升到40℃,污水由45℃降温为25℃,从而有效回收了废水的余热。 (1) 更新后比更新前提高新水温度 日回收热能:Q=cm△t=-4.2×120000×20=10080000 KJ 水的比热:4.2KJ/KG,蒸汽的热量为2749 KJ/KG,日均回收热值相当节约蒸汽3.67吨,折合人民币627元。共换用6台此种换热器,年节约折合标准煤750.6吨。 (2) 加装污水集中换热器后提高新水温度 日回收热能:Q=cm△t =4.2×1200000×20=100800000 KJ 水的比热:4.2KJ/KG,蒸汽的热量为2749 KJ/KG,日均回收热值相当节约蒸汽36.7吨,折合人民币6270元:年节约折合标准煤l250吨。 机台换热器正常情况下经过换热后的水温可达到 2.2 印染冷凝冷却水回收利用 印染冷凝冷却水是带有热量可重复利用的水资源,合理地回收再利用此部分资源可为印染厂节省大量的资源消耗。车间采取措施对设备进行改造,将染色轧干冷却水、染色料槽冷却水、烘筒蒸箱蒸汽凝水回收利用。 回收系统参数如下: 染色轧干冷却水30吨/日台×3台=90吨, 染色料槽冷却水20吨/日台×3台=60吨, 烘筒蒸箱蒸汽凝水9吨/日台×6台=54吨, 回收水量=90+60+54=204吨/日。 每吨水5.07元/吨(含污水费),日均节省人民币l034元,年均节约用水74460吨。 水常温按20℃算,日回收热能: Q:cmat=(4.2×90000×15)+(4.2× 60000 ×15)+(4.2 × 54000×60)=23058000 KJ 水的比热:4.2KJ/KG,蒸汽的热量为2749 KJ/KG(每吨蒸汽l71元),日均回收热值相当蒸汽8.4吨,折合人民币1436元。年节约折合标准煤286.3吨,效益非常可观。 总节约:1034+1436=2470元/日 回收后回收水池水温由原来的 2.3 丝光碱水的回收综合利用 丝光废水主要含有大量的烧碱,PH值高,通过技术改造将大部分丝光废水通过碱回收装置回收。经过蒸汽加热蒸发水分,浓缩碱液的方法,回收烧碱用于丝光生产中,蒸出热水全部回用于丝光水洗。丝光水洗工序采用逐格倒流工艺,最终此水又回到碱回收参与蒸馏,如图形成了一个“半闭路的循环”,碱和水得到了充分的利用。 回收系统参数如下: 碱回收蒸汽凝水20吨/日, 碱回收碱凝水l20吨/日, 回收水量=20+120=140吨/日,年均节约用水51100吨。 每吨水5.07元/吨(含污水费),日均节省人民币710元。 水常温按20℃算,日回收热能: Q=cm△t= (4.2×20000x65)+(4.2×120000×60)=35700000 KJ 水的比热:4.2KJ/KG,蒸汽的热量为2749 KJ/KG(每吨蒸汽l71元),日均回收热值相当蒸汽13吨,折合人民币2223元。年节约折合标准煤443.2吨,效益非常可观。 总节约=710+2223=2933元/日 使用此水后,丝光水洗槽进水水温由原来的 2.4 废气余热的综合利用 热管余热回收器原理:将单根热管组成管束,冷却段插入水中,烟气冲刷热管受热侧,热管通过相变传热至水,低温水经吸热变成高温水,低温水不断补充,如此反复循环,将烟气热量传入水侧,即产生高温水。这部分高温水可直接用于生产,大大节约了正常用汽。 目前有350万大卡导热油炉3台,热油锅炉燃烧排放的废气中含有大量的热能(烟气温度在245度),为了更有效的利用废气的这一部分热能,新上热管式废热锅炉用于热油锅炉尾部烟气的回收利用,以实现能源的循环利用。 回收系统参数如下: 热能计算
通过加装热管余热回收器每小时可以把13吨20度常温水加热到70度,每小时回收2646KJ热量,按天然气燃烧值35.7KJ,效率按80%计算,每小时可省天然气 按天然气价2.5元/立方,每小时节省费用230元。 每年锅炉运行时间按3600h计,则每年可节约: 230元/d小时×3600小时≈83万元, 年节约折合标准煤788.4吨。 此水补充到回水池后,水池水温由原来的 2.5 疏水阀的筛选更新 疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。 通过对蒸汽系统进行了现场评估,发现在疏水阀使用中有许多不合适情况,生产部门从阻汽排水、节能耐用角度出发,改换相应类型节能疏水阀。 如将蒸汽主管路由原来的安全系数低、蒸汽浪费比较大、使用寿命短的热动力式疏水阀换为安全系数高、能够及时地排放凝结水、并能有效地阻止过热蒸汽泄漏的浮球式疏水阀,保证了主管路凝水的顺利回收并减少热能损失;将伴热管、暖气片等由安全系数低、蒸汽浪费比较大的热动力式疏水阀换为安全系数高、排水不排汽的热静力型疏水阀,减少了蒸汽损失,保证热能的充分利用。 经对比换用疏水阀前后的蒸汽用量,换用后日均至少减少3吨蒸汽耗用,折合人民币513元。年节约折合标准煤l02.4吨,效益可观。 改换新型耐用节能的疏水阀半年来,无回收管道伸缩节因蒸汽泄露损坏。因蒸汽泄露的减少,车间工作环境也大为改观。 3 工艺技术 除了对管理方法和设备改造进行研究和探索,取得了较好成效外,我们也从多个角度对现行的工艺流程及工艺条件进行了重新审视。本着节约蒸汽、减少热损耗的最终目的,我们从各个工序去发现新的可改进点,并通过大量试验,验证分析其在大生产过程中的可行性,防止质量产生波动,在保证技术质量水平不降低的情况下最大限度地实现清洁生产。经过试验,最终我们在湿布丝光、有机过氧酸低温漂白工艺的研究等多个方面取得了较好成效。 3.1 湿布丝光的工艺选择 传统的丝光是将干布浸入浓的烧碱溶液中,使烧碱迅速均匀而充分地渗入织物内部和纤维发生作用。湿布丝光由于是湿入湿出,这样就产生了液体交换,导致碱槽的浓度产生波动。因为我们的丝光机是在线浓度控制,可以自动加浓碱来保持丝光碱浓度的平衡,于是我们设想将漂白后的布不进行烘干,而是湿布直接进行丝光,这样可以免除漂白烘干时的蒸汽能源消耗。为此,我们进行了工艺对比试验,以确定合适的加工工艺。 面料A:CMl00/2×CPT80/2+XLA40×150×74×53/54″ 平纹 面料B:CM80/2×CM80/2×160×72×57/58 纬重平 ①干布230Be丝光:漂白干落布→干布二浸二轧230Be浓碱→绷布辊筒反应50秒→布铗扩幅→淡碱喷淋→直辊去碱→六格平幅水洗(95~ ②湿布230Be丝光:漂白湿落布→轧水浸轧→湿布二浸二轧230Be浓碱→绷布辊筒反应50秒→布铗扩幅→淡碱喷淋→直辊去碱→六格平幅水洗(95~ ③湿布260Be丝光:漂白湿落布→轧水浸轧→湿布二浸二轧260Be浓碱→绷布辊筒反应50秒→布铗扩幅→淡碱喷淋→直辊去碱→六格平幅水洗(95~98℃)→醋酸中和(40℃)→冷水洗→烘干。 性能测试项目及仪器 (1) 钡值:测定丝光前后试样对氢氧化钡的吸附能力。 (2) 毛效:参照FZ/T 01071-1999《纺织品毛细效应试验方法》测试,测定5分钟内液体在面料上的爬升高度(mm)。 (3) 白度:使用DATACOLOR SF 600测试白度。 (4) 得色量:用一特定的棕色处方进行三个工艺流程面料的染色,以工艺流程①的染色深浅度为标准, 工艺流程②③与其的色差值么E的差别及深浅度和色光对比。用DATACOLOR SF 600测试其色差值。
面料B的结果对比:
从上面两种面料的结果对比来看,湿布丝光在将碱浓度提高到260Be时,其钡值与干布230Be的丝光效果相当,毛效和白度略有提高,得色量也有增深的效果。从理论上来讲,干布丝光时纤维遇到浓碱后发生剧烈溶胀,其表面发生溶胀后,就使得碱液很难向纤维内部渗透;而湿布丝光由于水已使纤维均匀溶胀,碱液更容易被置换到纤维内部,因此其毛效和得色量也有提升。这样,就从实践上和理论上证明了完全可以用湿布260Be丝光代替正常的干布丝光。 工艺调整前烘筒万米用汽1.76吨,工艺调整后不用蒸汽,万米可节约蒸汽1.76吨。2台漂白机日均加工12.5万米布,每日节约l2.5×1.76=22吨蒸汽,折合折合人民币3762元。年节约折合标准煤750.8 吨。 3.2 有机过氧酸低温煮漂工艺的研究 正常的连续退煮漂一般为三步法,即汽蒸退浆→高温水洗→汽蒸煮练→高温水洗→汽蒸漂白→高温水洗→烘干。这种流程在加工过程中需要耗费大量的蒸汽和水。虽然经过改造流程后,可将煮练和漂白合为一浴加工减少水、蒸汽的消耗,但由于烧碱用量高,如果控制不当极易出现双氧水在汽蒸时急剧分解造成的破洞;也有许多工厂采用双氧水冷轧堆煮漂法,但由于其对布面含杂量要求极高,也会同样出现破洞的问题,而且其受反应温度的影响大,时间延长后会出现纤维的脆化。 有机过氧酸是在有机酸上多了一个双键的氧原子,它通过在一定PH值、温度及其它条件下和被氧化物接触,过氧化解离成活性氧,从而带来氧化漂白作用;同时同浴中加入一定量的烧碱,可起到一定的煮练效果。我们选用了日本公司的0SBON有机过氧酸系列的助剂,进行了冷堆试验。 CM80/2×CM8012×160×72×57/58 纬重平 A 工艺:常规三步法:退浆→煮练→漂白→丝光。 B 工艺:双氧水冷堆法:退浆→双氧水冷堆( 双氧水冷堆液处方(g/L): 双氧水30% 80 NaOHl00% 50 稳定剂 l0 螯合剂 l5 渗透剂 5 C 工艺:有机过氧酸冷堆法:退浆→有机过氧酸冷堆(常温,24h)→四格平幅热水洗(95~ 有机过氧酸冷堆液处方(g/1): 过氧酸DSC OSBON U-250 100 催化剂DSC OSBON MH25 50 稳定剂DSC FIXER H Iiq 10 NaOH l00% 20 表面活性剂 30 渗透剂MRZ 5
通过不同工艺的对比可以发现,采用退煮漂三步法毛效高,但降强率偏高、白度偏低;采用双氧水冷堆工艺,白度有所提高,降强率也有所降低,但毛效略低;采用有机过氧酸冷堆法,降强率最低,白度最高,毛效适中。同时从不同工艺的聚合度对比,有机过氧酸冷堆法的聚合度最高,也即其受到的潜在损伤最小。 工艺调整前万米用水41.30吨,万米用汽7.50吨,工艺调整后万米用水30.50吨,万米用汽5.50 吨,万米可节约用水l0.80吨,蒸汽2.00吨。用此工艺日均加工 4 结论 (1) 在生产管理上建立多层级的能耗管理体系,推行操作标准化和上机工艺标准化,实行定区域责任制管理,同时从生产计划安排上做好预控,将极大地减少能源的损耗。 (2) 通过对换热器的更换和改造、冷凝水的回收、丝光碱水回用、废气余热利用、疏水阀更换等多项措施极大地节约了能源。 (3) 采用湿布丝光和有机过氧酸低温煮漂工艺,生产的织物质量较常规工艺佳,而且实现了能源节约,年可节约标准煤1000多吨。 实施清洁生产,做好节能减排工作,对印染企业来说是一项长期性、战略性的任务,我们要把节能减排、降低能耗工作作为一项长期的自觉行动,坚持从管理、改造、工艺等各个方面进行更加深入地研究和实践,高度重视清洁生产,坚持常抓不懈,把清洁生产做好、做深、做透,为子孙后代留下更多的资源。 参考文献: [1] 周中平等,清洁生产工艺及应用[M]北京 化学工业版社,2002 [2] 毛艳梅等,印染废水深度处理技术及回用的现状和发展.印染,2005,8 [3] 上海印染工业行业协会编 印染手册(第二版) 北京 中国纺织工业出版社 [4] 房宽峻,纺织品生态加工技术[M] 北京 中国纺织出版社 [5] 徐谷仓,我国染整前处理工艺助剂和设备的技术进步 (徐谷仓论文精选)
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