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刍议印染厂节能降耗

2014-04-01鲁泰纺织股份有限公司 张战旗 孙德飞 陈标

 印染行业是消耗水汽等能源的大户可从管理方法创新设备改造工艺技术研究三个方来实现印染厂的节能降耗通过生产实践摸索出了一套成熟的管理方法包括对各机器设备配备计量器具将能源指标与不同层级的人员挂勾实行操作标准化和上机工艺标准化并在计划上推行集中生产在现场检查上实行专人负责制等通过对各类设备如换热器疏水阀的合理选型和更换对冷凝水丝光碱水废气余热的回收利用有效地控制降低了能耗在工艺技术上采用湿布丝光有机过氧酸漂白的工艺,缩短了工艺流程,同时也降低了能耗。

    关键词:染整  节能  管理  设备改造  工艺过程

 

     1 生产管理

     1.1 推行精细化管理,规范生产操作

建立由公司工厂工段班组四级的能耗网络将指标层层分解并把指标与员工管理人员的工资直接挂钩,充分调动全体员工节能降耗的积极性。

为保证指标的完成每台能耗设备均配备计量器具计量能耗指标的完成情况全部由数据来衡量在对指标加强管理的同时,对员工的生产操作进行规范。

各机台制定标准的生产工艺要求员工严格执行将各机台实际工艺参数进入实时监控系统以减少因生产操作差异造成的产质量问题,以及因随意操作造成的能耗浪费。

从细处入手要求员“停车必须及时关闭水汽阀,减少了因人为失误造成的损失对水洗槽玻璃窗要“非生产工艺需要严禁开启水洗槽玻璃减少蒸汽不必要的损耗对烘筒压力的调节要求员工根据布面干湿度调节蒸汽压力以倒数第四个烘筒布面不冒汽为准”,减少因蒸汽供给压力过大造成浪费对冷却水的使用要求“根据布面温度调节冷却水大小以落布温度40度左右为准”,减少不必要的冷却水的使用;对换品种时的换水操作要求“工艺换水不得同时开启二阀(进水阀、排水阀)”,减因换水造成的水流失等等通过规范员工的操作大大减少了不必要的能耗浪费而且保证了产品质量的稳定性。

1.2 合理安排计划,集中生产加工,减少能源损耗。       

针对订单数量小花色品种多工艺更换频繁的情况合理安排生产调度集中加工产量高时在保证交期的前提下将相同工艺处方的品种集中安排加工减少因频繁操作造成的助剂和水汽等耗用在产量低时,将计划集中安排到一台机上加工,减少二台车同时开台造成的能源浪费。

    针对染色品种多批量小的状况染色机台操作由浅至深连续生产减少了开机待工和换品种频繁造成的能源损耗。

    1.3 加强现场检查,杜绝跑冒滴漏

严格现场管理杜绝跑冒滴漏实行区域划分落实责任人一旦发现跑冒滴漏立即根据区域划分严格考核。不但保证了装置的安稳运行,而且改善了现场环境。

 

2 备改造

   在抓生产管理的同时,从设备改造入手研究探索节能降耗的新措施。

   2.1 高温污水热能换热回收利用

   2.1.1内容

   为利用污水携带的热能,印染厂现多采用管式换热器,但此类换热器因清洁卫生困难,随着使用的延长换热效率降低。    

为解决此问题,换用了带有自清洁功能的换热器并加装了工厂污水集中换热器。以前机台换热前后废水降温20左右,换用后换热前后废水降40℃左右;加装工厂污水集中换热器后,新水由原来的20提升到40,污水由45降温为25,从而有效回收了废水的余热。

    2.1.2能源节约

    (1) 更新后比更新前提高新水温度20,每台换热器日均换用新水l20吨。

    日回收热能:Q=cmt=-4.2×120000×20=10080000 KJ

    水的比热:4.2KJKG,蒸汽的热量为2749 KJKG,日均回收热值相当节约蒸汽3.67吨,折合人民币627元。共换用6台此种换热器,年节约折合标准煤750.6吨。

    (2) 加装污水集中换热器后提高新水温度20,日均换用新水1200吨。

    日回收热能:Q=cmt =4.2×1200000×20=100800000 KJ

    水的比热:4.2KJKG,蒸汽的热量为2749 KJKG,日均回收热值相当节约蒸汽36.7吨,折合人民币6270元:年节约折合标准煤l250吨。

    2.1.3措施后的实际效果

    机台换热器正常情况下经过换热后的水温可达到70以上,污水集中换热器经过换热后的水温可达到40以上。因为充分利用了污水热能,使高温污水的排放温度下降,减轻了后续污水处理工序的负荷,保证了污水的处理效果。

2.2 印染冷凝冷却水回收利用

     2.2.1内容

     印染冷凝冷却水是带有热量可重复利用的水资源,合理地回收再利用此部分资源可为印染厂节省大量的资源消耗。车间采取措施对设备进行改造将染色轧干冷却水染色料槽冷却水烘筒蒸箱蒸汽凝水回收利用

    2.2.2能源节约

    回收系统参数如下:

    染色轧干冷却水30/日台×3=90吨,35

    染色料槽冷却水20/日台×3=60吨,35

    烘筒蒸箱蒸汽凝水9/日台×6=54吨,80

回收水量=90+60+54=204/日。

    每吨水5.07/(含污水费),日均节省人民币l034元,年均节约用水74460吨。

水常温按20℃算,日回收热能

Qcmat=(42×90000×15)+(42× 60000 ×15)+(42 × 54000×60)=23058000 KJ

    水的比热:4.2KJ/KG,蒸汽的热量为2749 KJ/KG(每吨蒸汽l71),日均回收热值相当蒸汽8.4吨,折合人民币1436元。年节约折合标准煤286.3吨,效益非常可观。

    总节约:1034+1436=2470/

    2.2.3措施后的实际效果   

    回收后回收水池水温由原来的25上升为 40左右比原来水温高l5并形成一“半闭路的循环如图水和热量得到了充分的利用此资源可满足2台水洗机正常用水量既减少了废水排放减轻了污水处理负担,又节约了能源,产生了较大的经济效益和环境效益。

2.3 丝光碱水的回收综合利用

2.3.1 内容:

    丝光废水主要含有大量的烧碱PH值高通过技术改造将大部分丝光废水通过碱回收装置回收经过蒸汽加热蒸发水分浓缩碱液的方法回收烧碱用于丝光生产中蒸出热水全部回用于丝光水洗丝光水洗工序采用逐格倒流工艺最终此水又回到碱回收参与蒸馏如图形成了一“半闭路的循环”,碱和水得到了充分的利用。

    2.3.2 能源节约

    回收系统参数如下:

    碱回收蒸汽凝水20/日,85

    碱回收碱凝水l20/日,80

    回收水量=20+120=140/日,年均节约用水51100吨。

    每吨水5.07/(含污水费),日均节省人民币710元。

水常温按20℃算,日回收热能:

Q=cmt= (4.2×20000x65)+(4.2×120000×60)=35700000 KJ

    水的比热:4.2KJ/KG,蒸汽的热量为2749 KJ/KG(每吨蒸汽l71),日均回收热值相当蒸汽13吨,折合人民币2223元。年节约折合标准煤443.2吨,效益非常可观。

    总节约=7102223=2933/

    2.3.3措施后的实际效果

    使用此水后丝光水洗槽进水水温由原来的20提高至目前的80不但节约了热能还减少了水洗槽升温的时间提高了生产效率同时丝光废水排放大幅减少减轻了污水处理负担产生了很好的环境效益和经济效益。

    2.4 废气余热的综合利用

    热管余热回收器原理:将单根热管组成管束冷却段插入水中烟气冲刷热管受热侧热管通过相变传热至水低温水经热变成高温水低温水不断补充如此反复循环将烟气热量传入水侧即产生高温水这部分高温水可直接用于生产,大大节约了正常用汽。

     2.4.1内容

    目前有350万大卡导热油炉3台,热油锅炉燃烧排放的废气中含有大量的热能(烟气温度在245),为了更有效的利用废气的这一部分热能新上热管式废热锅炉用于热油锅炉尾部烟气的回收利用以实现能源的循环利用。

    2.4.2能源节约

    回收系统参数如下:

热能计算

 

烟侧传热量计算

排烟温度

T1

已知

245

热管换热器出口烟温

T2

设定

110

标况下锅炉烟气量

Vy

M3h

 

15000

标况下烟气密度

pY

kgm3

查烟气特性表

1.295

烟气质量

My

k gh

VypY

19425.0

平均烟温

Tpj

(T1+T2)2

177.5

烟气定压比热容

C

U( k g.℃)

按平均烟温查烟气特性表

1.097

烟气放出热量

Qy

KJh

Myc(tl-t2)

2876745

 

 

Kcalh

 

687099

 

 

kw

 

799.1

烟气侧热损失

qY

 

5

热管传热量

Qc

KJh

Qy(l-qy/1OO)

2732908

 

 

Kcalh

 

652744

 

 

kw

 

759

低温端热损失

qc

 

4

低温端传热量

Qc

KJh

Qy(1-qcl00)

2623592

 

 

Kcalh

 

626634

 

 

kw

 

729

水侧出口温度计算

水侧设计压力

 

Pe

 

Mpa

 

 

0

 

给水温度

tcl

假定

20

 

给水焓

 

igs

 

kJkg

 

 

83.9

出水温度

tc2

设计给定

70

热水焓

ics

kJkg

 

293.2

需加热水量

Vc

M3h

Q(ics-igs)

13

平均水温

tpj

(tcl+tc2)2

45

 

 

    通过加装热管余热回收器每小时可以把1320度常温水加热到70度,每小时回收2646KJ热量,按天然气燃烧值35.7KJ,效率按80%计算,每小时可省天然气92m3/h

    按天然气价2.5/立方,每小时节省费用230元。

    每年锅炉运行时间按3600h计,则每年可节约:

    230/d小时×3600小时≈83万元,

    年节约折合标准煤788.4吨。

    2.4.3措施后的实际效果

    此水补充到回水池后,水池水温由原来的40提高至目前的45,不但节约了热能,还减少了废气的排放,产生了很好的环境效益和经济效益。

    2.5 疏水阀的筛选更新

   疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。   

    2.5.1内容

    通过对蒸汽系统进行了现场评估发现在疏水阀使用中有许多不合适情况生产部门从阻汽排水节能耐用角度出发,改换相应类型节能疏水阀。

    如将蒸汽主管路由原来的安全系数低蒸汽浪费比较大使用寿命短的热动力式疏水阀换为安全系数高能够及时地排放凝结水并能有效地阻止过热蒸汽泄漏的浮球式疏水阀保证了主管路凝水的顺利回收并减少热能损失将伴热管暖气片等由安全系数低蒸汽浪费比较大的热动力式疏水阀换为安全系数高、排水不排汽的热静力型疏水阀,减少了蒸汽损失,保证热能的充分利用。

    2.5.2能源节约

经对比换用疏水阀前后的蒸汽用量,换用后日均至少减少3吨蒸汽耗用,折合人民币513元。年节约折合标准煤l02.4吨,效益可观。 

    2.5.3措施后的实际效果   

改换新型耐用节能的疏水阀半年来无回收管道伸缩节因蒸汽泄露损坏因蒸汽泄露的减少车间工作环境也大为改观。

 

3 工艺技术

    除了对管理方法和设备改造进行研究和探索取得了较好成效外我们也从多个角度对现行的工艺流程及工艺条件进行了重新审视本着节约蒸汽减少热损耗的最终目的我们从各个工序去发现新的可改进点并通过大量试验验证分析其在大生产过程中的可行性防止质量产生波动在保证技术质量水平不降低的情况下最大限度地实现清洁生产经过试验最终我们在湿布丝光有机过氧酸低温漂白工艺的研究等多个方面取得了较好成效。

    3.1 湿布丝光的工艺选择

    传统的丝光是将干布浸入浓的烧碱溶液中,使烧碱迅速均匀而充分地渗入织物内部和纤维发生作湿布丝光由于是湿入湿出这样就产生了液体交换导致碱槽的浓度产生波动因为我们的丝光机是在线浓度控制可以自动加浓碱来保持丝光碱浓度的平衡于是我们设想将漂白后的布不进行烘干而是湿布直接进行丝光这样可以免除漂白烘干时的蒸汽能源消耗为此我们进行了工艺对比试验以确定合适的加工工艺。

    3.1.1选用的材料

    面料ACMl00/2×CPT80/2+XLA40×150×74×53/54″ 平纹

    面料BCM80/2×CM80/2×160×72×57/58  纬重平

    3.1.2工艺流程及条件对比

    ①干布230Be丝光:漂白干落布→干布二浸二轧230Be浓碱→绷布辊筒反应50秒→布铗扩幅→淡碱喷淋直辊去碱六格平幅水洗(9598)醋酸中和(40)冷水洗烘干。

    ②湿布230Be丝光:漂白湿落轧水浸轧湿布二浸二轧230Be浓碱绷布辊筒反应50布铗扩幅淡碱喷淋直辊去碱六格平幅水洗(9598醋酸中和(40)冷水洗烘干。

③湿布260Be丝光:漂白湿落轧水浸轧湿布二浸二轧260Be浓碱绷布辊筒反应50布铗扩幅淡碱喷淋直辊去碱六格平幅水洗(9598)醋酸中和(40)冷水洗烘干。

性能测试项目及仪器    

(1) 钡值:测定丝光前后试样对氢氧化钡的吸附能力。

   (2) 毛效:参照FZ/T 01071-1999《纺织品毛细效应试验方法》测试,测定5分钟内液体在面料上的爬升高度(mm)

   (3) 白度:使用DATACOLOR SF 600测试白度。

   (4) 得色量一特定的棕色处方进行三个工艺流程面料的染色以工艺流程①的染色深浅度为标准  工艺流程②③与其的色差值么E的差别及深浅度和色光对比。用DATACOLOR SF 600测试其色差值。

    3.1.4结果对比和分析

3.1.4.1 面料A的结果对比

 

面料A

钡值

毛效

白度

得色量

干布230Be丝光

 

134

 

53

 

78

 

 

/

湿布230Be丝光

128

58

80

E0.725偏浅

湿布260Be丝光

135

54

79

E0.232偏深略红

 

面料B的结果对比:

 

面料B

钡值

毛效

白度

得色量

干布230Be丝光

136

68

80

/

湿布230Be丝光

129

72

83

E0.653偏浅偏蓝

湿布260Be丝光

137

70

81

E0.105偏深

 

    从上面两种面料的结果对比来看,湿布丝光在将碱浓度提高到260Be时,其钡值与干布230Be的丝光效果相当,毛效和白度略有提高,得色量也有增深的效果。从理论上来讲,干布丝光时纤维遇到浓碱后发生剧烈溶胀其表面发生溶胀后就使得碱液很难向纤维内部渗透而湿布丝光由于水已使纤维均匀溶胀碱液更容易被置换到纤维内部因此其毛效和得色量也有提升这样就从实践上和理论上证明了完全可以用湿布260Be丝光代替正常的干布丝光。

    3.1.5工艺调整后能耗的节约

    工艺调整前烘筒万米用汽1.76吨,工艺调整后不用蒸汽,万米可节约蒸汽1.76吨。2台漂白机日均加工12.5万米布每日节约l25×176=22吨蒸汽折合折合人民币3762年节约折合标准煤750.8 吨。

    3.2 有机过氧酸低温煮漂工艺的研究

    正常的连续退煮漂一般为三步法即汽蒸退浆→高温水洗→汽蒸煮练→高温水洗→汽蒸漂白→高温水洗→烘干这种流程在加工过程中需要耗费大量的蒸汽和水虽然经过改造流程后可将煮练和漂白合为一浴加工减少水蒸汽的消耗但由于烧碱用量高如果控制不当极易出现双氧水在汽蒸时急剧分解造成的破洞也有许多工厂采用双氧水冷轧堆煮漂法但由于其对布面含杂量要求极高也会同样出现破洞的问题,而且其受反应温度的影响大,时间延长后会出现纤维的脆化。

    有机过氧酸是在有机酸上多了一个双键的氧原子,它通过在一定PH值、温度及其它条件下和被氧化物接触过氧化解离成活性氧从而带来氧化漂白作用同时同浴中加入一定量的烧碱可起到一定的煮练效果。我们选用了日本公司的0SBON有机过氧酸系列的助剂,进行了冷堆试验。

    3.2.1选用的材料  

    CM80/2×CM8012×160×72×57/58  纬重平

     3.2.2工艺条件对比

    A 工艺:常规三步法:退浆→煮练→漂白→丝光。

    B 工艺双氧水冷堆法退浆→双氧水冷堆(4024h)→四格平幅热水洗(9598)→冷水洗→烘干。

    双氧水冷堆液处方(g/L)   

    双氧水30                 80

    NaOHl00                  50

    稳定剂                     l0

    螯合剂                     l5   

    渗透剂                     5

    C 工艺有机过氧酸冷堆法退浆→有机过氧酸冷堆(常温24h)→四格平幅热水洗(9598)→冷水洗→烘干。

     有机过氧酸冷堆液处方(g/1)

     过氧酸DSC  OSBON U-250    100

     催化剂DSC  OSBON MH25     50

     稳定剂DSC  FIXER H Iiq    10

     NaOH l00                20

     表面活性剂                30

     渗透剂MRZ                 5

3.2.2 半制品内在指标对比及结果分析

 

 

纬向降强率

毛效(5分钟)

白度(CIE)

聚合度

A 工艺

13.4

65

74

1743

B 工艺

11.7

58

78

1756

C 工艺

9.8

6l

79

1927

 

     通过不同工艺的对比可以发现采用退煮漂三步法毛效高但降强率偏高白度偏低采用双氧水冷堆工艺白度有所提高降强率也有所降低但毛效略低采用有机过氧酸冷堆法降强率最低白度最高毛效适中同时从不同工艺的聚合度对比有机过氧酸冷堆法的聚合度最高也即其受到的潜在损伤最小。

    3.2.3工艺调整后能耗的节约

工艺调整前万米用水41.30万米用汽7.50工艺调整后万米用水30.50万米用汽5.50 万米可节约用水l0.80蒸汽2.00用此工艺日均加工5万米每日节约l080×5=54吨水2.00×5=10吨蒸汽,折合人民币1983元。年节约折合标准煤341.3吨。

 

4 结论

    (1) 在生产管理上建立多层级的能耗管理体系推行操作标准化和上机工艺标准化实行定区域责任制管理,同时从生产计划安排上做好预控,将极大地减少能源的损耗。

    (2) 通过对换热器的更换和改造冷凝水的回收丝光碱水回用废气余热利用疏水阀更换等多项措施极大地节约了能源。

    (3) 采用湿布丝光和有机过氧酸低温煮漂工艺生产的织物质量较常规工艺佳而且实现了能源节约,年可节约标准煤1000多吨。

实施清洁生产做好节能减排工作对印染企业来说是一项长期性战略性的任务我们要把节能减排降低能耗工作作为一项长期的自觉行坚持从管理改造工艺等各个方面进行更加深入地研究和实践高度重视清洁生产坚持常抓不懈把清洁生产做好做深做透为子孙后代留下更多的资源。

 

    参考文献:

    [1] 周中平等,清洁生产工艺及应用[M]北京 化学工业版社,2002

    [2] 毛艳梅等,印染废水深度处理技术及回用的现状和发展.印染,20058

    [3] 上海印染工业行业协会编  印染手册(第二版) 北京  中国纺织工业出版社

    [4] 房宽峻,纺织品生态加工技术[M] 北京  中国纺织出版社

    [5] 徐谷仓,我国染整前处理工艺助剂和设备的技术进步  (徐谷仓论文精选)

 

 

 

 

 

 

 

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