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纯棉织物酶氧前处理工艺

2014-01-13东华大学化学化工与生物工程学院 惠雅琦等

摘要:采用正交试验优化了复合酶退浆煮练一步法—双氧水漂白前处理工艺中的漂白工艺,并讨论了复合酶退浆煮练后水洗工序对织物性能及退浆煮练废水的影响结果表明优化的双氧水漂白工艺为汽蒸时间60 min双氧水8 g/L稳定剂HD-181 12 g/L螯合分散剂HD-128 1 g/L复合酶退浆煮练后不进行水洗织物白度、断裂强度和即时吸水性没有影响,而且简化了工艺,减少了用水量和能耗,还使前处理废水的COD至少降低了20%。

关键词:前处理  过氧化氢    棉织物

 

目前传统的织物退浆煮练一步法工艺大多为强碱处理其产生的废水不仅碱性强色度高COD而且水耗和能耗大

    本试验采用复合酶退浆煮练一步法并结合双氧水漂白工艺(以下简称酶-氧工艺)对棉织物进行前处理。即采用本课题组前期优化的复合生物酶配方对纯棉坯布进行退浆煮练一步法处理不使用高浓度强碱以复合物酶为退浆煮练剂可充分降解棉织物上的淀粉等杂质和膨化棉籽壳然后进行双氧水漂白本文探讨了酶-氧工艺中酶退浆煮练后免水洗工序的可能性

 

1 试验

1.1 材料

织物:27.8 tex×27.8 tex236/l00cm×236/l0 cm96.5 cm,淀粉浆纯棉坯布(郑州国棉四厂定制)

药品:30%双氧水(分析纯国药集团化学试剂有限公司)复合酶HD-100增效剂HD-101稳定剂HD-181精练剂HD-l88、螯合分散剂HD-128(均为工业品,上海汉达染整有限公司)

1.2 复合酶退煮一步法双氧水漂白前处理工艺

    纯棉坯布二浸二轧退浆工作液(配制含有复合酶HD-100和增效HD-101的工作液)60℃保温1 h→水洗1(沸水煮洗2道,80℃水洗2道,冷水洗1)→二浸二轧漂白工作液[配制含有双氧水、精练剂HD-188(4g/L)、稳定剂HD-181和螯合分散剂HD=128的工作液,工作液pH=11汽蒸(100)水洗2(水煮 1道,80℃水洗 1道,冷水洗 1)自然晾干测试。

1.3 复合酶退浆煮练后免水洗工序

    为了降低前处理废水COD并节省新鲜水取水量和降低能耗,本研究尝试改进l2节前处理工艺中水洗的处理工序,进行一步法复合酶退浆煮练,将常规水洗改为只进行冷水洗(2道冷水洗)或者免水洗工序,并与常规水洗工序进行了对比。

1.4 测试方法

    (1) 白度参照GB/T 84242-2001(织物色牢度试验相对白度的仪器评定方法》,用ZBW04019白度计测定。

    (2) 断裂强度参照GB 39231-l997《织物拉伸性能第一部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》,用纺织品YG(B)033D双臂万能材料试验机测定。

    (3) 瞬时吸水性参照AATCC 79-2004《漂白织物吸水性能》测定。

    (4) COD采用ET l25 SC CSB/COD ReactorSN 09/17597 COD VARl0测定。

 

2 结果与讨论

2.1 双氧水漂白工艺参数的优化

    l.2节工艺进行复合酶退煮一步法—双氧水漂白前处理工艺(-氧工艺),以双氧水用量、稳定剂HD-181用量螯合分散剂HD-128用量和汽蒸时间为四因素取三水平进行L9(43)正交试验试验方案和结果见表l

l 双氧水漂白工艺参数正交试验方案和结果

 

试验号

 

 

双氧水/(g/L-1) A

 

稳定剂/(g/L-1) B

 

螯合分散剂(g/L-1) C

汽蒸时间/s D

 

白度

断裂强度保留率/%

 

瞬时吸水性/s

 

l

4

2

1

20

57.88

93.89

9

2

4

7

2

60

60.14

94.59

5

3

4

12

3

100

71.32

85.14

4

4

8

2

2

100

76.35

86.77

4

5

8

7

3

20

53.47

94.56

10

6

8

12

l

60

81.12

98.27

< l

7

12

2

3

60

79.44

85.47

3

8

12

7

1

100

83.07

88.64

l

9

12

12

2

20

66.47

99.51

8

 

     由表l采用酶-氧前处理经不同工艺条件处理后织物的断裂强度保留率都大于85可以满足印染前处理半成品断裂强度保留率的要求但织物的白度和瞬时吸水性差异较大由直接分析可知瞬时吸水性最小的6号工艺较佳,即双氧水8g/L,稳定剂HD-181 12 g/L,螯合分散剂HD-1281 g/L,汽蒸时间60 min

    在评价织物性能的各项指标中瞬时吸水性反映了纤维和织物上浆料和杂质的去除情况对染色性能影响很其值越小越好白度值越高瞬时吸水性越好且白度测量值精确度高因此将白度和瞬时吸水性作为本次正交试验的考察指标,结果分析见表2

    2分析结果显示,影响白度的主次因素依次为汽蒸时间>双氧水用量>螯合分散剂>稳定剂用量;影响瞬时吸水性大小的主次因素依次为汽蒸时间>双氧水用量>合分散剂>稳定剂用量。

2 正交试验结果分析

 

因素

 

双氧水

/(g/L-1)

A

稳定剂

/(g/L-1)

B

螯合分散剂

/(g/L-1)

C

汽蒸

时间/s

D

 

k1

63.11

71.22

74.02

59.27

k2

70.13

65.56

67.65

73.57

白度

k3

76.33

73oo

68O8

76.91

R

13.22

1.78

5.94

17.64

主次因素

D>A>C>B

 

kl

6

5

< 4

9

瞬时

K2

< 5

5

6

< 3

吸水

K3

4

< 4

6

3

/s

 

R

2

> 1

2

6

主次因素

D>C>A>B

 

    注:由于瞬时吸水性大于0,故表2中稳定剂(B)的极差>11<B<2,螯合分散剂(C)的极差>22<c<3。螯合分散剂HD-128用量>双氧水用量>稳定剂HD-181用量。优化的双氧水漂白工艺为汽蒸时间l00 min、双氧12g/L、稳定剂HD-181 12 g/L、螯合分散剂HD-128 1g/

    按照正交试验分析结果得出的优化工艺对酶退浆煮练常规水洗后的织物进行漂白处理漂白后织物的白度8029断裂强度保留率为9822瞬时吸水性为ls与直接分析所得优化工艺的结果(白度为81.12断裂度保留率为9827瞬时吸水性小于1s)相比差异不大且直接分析所得优化方案中双氧水用量低处理时因此选择直接分析所得优化组合作为优化的双氧水漂白工艺即汽蒸时间60 min双氧水8g/L稳定剂HD-181 12g/L、螯合分散剂HD-128 1g/L

2.2 酶退浆煮练后的水洗工艺

2.2.1 不同水洗工序的废水COD

    退浆煮练后选用不同的水洗工序,产生的退浆废水COD不同。按照1.3节进行试验,并分别收集水洗工序产生的废水,测得常规水洗工艺的废水COD41.79 mg/L,仅进行冷水洗产生的废水COD21.82 mg/L

    复合酶在增效剂的共同作用下降解了棉织物上的淀粉果胶棉蜡等杂质对棉籽壳也有膨化和松动作用些物质溶落到水洗液中,水中化学需氧量提高。相对于常规水洗工序,冷水洗工序退浆煮练废水的COD降低4779表明降低水洗中水洗的剧烈程度可使纺织品上残留的与织物接触比较牢固的分解浆料非纤维素物质等杂质保留在织物上,并在漂白时将其进一步降解,从而降低了退浆废水的COD含量。退浆煮练后的水洗工序仅起到预清洁作用,这一思路有望大幅度降低印染前处理废水COD的排放。

2.2.2 不同水洗工序的织物性能

    退浆煮练后选用13节不同的水洗工序(冷水洗免水洗和常规水洗)进行水洗然后进行漂白处理(21节的优化漂白工艺)分别收集退浆煮练后水洗工序水洗废水和漂白后水洗废水并分别将每种工序的两处废水混合均匀,测定其COD含量,结果如表3所示。

3 不同水洗工序前处理废水COD含量

 

   水洗工序

  常规水洗

  只冷水洗

  免水洗

  COD(mg/L)

  59.0 

    45.41

  24.70

 COD含量下降百分数/%

 -

    23.0l

  58.13

 

测定处理后织物的白度瞬时吸水性和断裂强度保留率结果如表4所示

4 不同水洗工序的织物性能

 

水洗工序

白度

经向断裂强度

保留率/%

时吸水性/s

  常规水洗

79.41

96.52

1

   冷水洗

79.26

97.14

1

   免水洗

80.12

102.13

1

 

    3数据显示,与常规水洗工序废水COD含量相比,仅冷水洗工序废水COD含量降低了23.01%,免水洗工序废水COD含量降低了58.13%。而表4数据显示,退浆煮练后的水洗工序不同,织物的白度、经向断裂强度保留率及瞬时吸水性变化很小这说明将酶-氧工艺中的常规水洗工序改为仅冷水洗或免水洗不仅不会影响织白度经向断裂强度和瞬时吸水性等性能还可以降低前处理废水COD含量这同时也说明在酶-氧工艺的漂白过程中双氧水可以产生非常活泼的羟基自由基(·OH)其氧化能力仅次于氟在汽蒸中可以分解退浆煮练后残留在纤维上的分解淀粉、助剂和非纤维素等杂质。

2.2.3 不同水洗工序新鲜水用量比较

织物l0 g浴比l20计算退煮后不同水洗工序中新鲜水用量结果见表5

5 不同退浆煮练水洗工序新鲜水用量比较

 

  退浆煮练水洗

常规水洗工序

冷水洗工序

免水洗工序

  用水量/mL

  1000

  400

    0

节约水量百分比/%

    O

    60

    100

    5在退浆煮练后水洗工序中与常规水洗工序相比冷水洗工序节约新鲜水用量60免水洗工序节约新鲜水用量l00此外在酶-氧工艺中将退浆煮练后常规水洗工序改为冷水洗或者免水洗不但节约了新鲜水用量,也减少了蒸汽和电能的消耗。

    虽然退煮后免水洗工序的前处理废水COD含量新鲜水用量蒸汽和能耗降低程度比冷水洗工序大但是考到不经过两道冷水洗处理退浆煮练后织物直接浸轧双氧水漂白工作液织物上蓬松的易脱落的分解淀粉等杂质会融落人双氧水漂白工作液中污染漂白工作液所以在大生产中宜将复合酶退浆煮练一步法—双氧水漂白前处理工艺中,退煮后的常规水洗工序改为两道冷水洗工序。

3 结论

    (1)棉织物酶剂C退浆前处理优化工艺为:退浆条件为60℃保温60 min;双氧水漂白汽蒸处理条件为100双氧水稳定剂HD-181螯合分散剂HD-128和精练剂HD-188的质量浓度分别为8g/L12 g/Ll g/L4 g/L工作液pH值为11,汽蒸时间为60 min

    (2)将复合酶退浆煮练一步法—双氧水漂白前处理工艺中退煮后的常规水洗工序改为冷水洗工序,不但不会影响处理后织物的白度、经向断裂强度和瞬时吸水性,而且简化了酶-氧退浆前处理工艺,降低了水耗、能耗和印染前处理废水的COD含量,达到了节水、降耗和环保的目的。

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